过热器温度高减温水的温度全开温度不减是怎么回事

本文系西安秦申特种调节阀有限責任公司总经理所著文章从几个典型案例着手,不仅分析了发电厂减温水的温度阀门出现故障的原因和解决方法而且详细列出各类减溫水的温度阀门的设计要求和注意事项,这不仅是西安秦申公司的研发成果对发电厂以及阀门同行都有一定的借鉴作用。

前言我们从減温水的温度调节阀的大量应用案例中挑选几件希望达到与同行的技术汇报交流,与客户有效沟通的目的仅仅随机挑选,不代表秦申公司最高水平也不代表机组最大容量,可能最具有普遍意义我公司愿与同仁一起努力,真正承担起发电厂苛刻工况阀门疑难问题的解決任务

1该厂4台300MW发电机组的锅炉部分,过热器一级、二级减温水的温度调节阀和再热器减温水的温度调节阀都选用了某知名进口品牌

2原閥门参数和结构示意图

1.由于该厂使用的煤质燃烧特点,火焰偏上导致该厂过热器减温水的温度投水量大,阀门频动阀门一直处于长期笁作的情况,就显得疲于应付从而出现内漏、系统无法投自动等状况。

2.再热器减温水的温度压差比较大阀门长期处于小开度运行、调節特性差、过调,致使调节阀很快就出现了密封面汽蚀损坏阀座产生周向裂纹的情况。

3.由于采用不可拆卸式阀座设计导致无法正常更換调节阀核心组件,只能选择维修的方式极大的增加了电厂锅炉专业的维护工作量。

1.套筒笼式单级节流阀笼开小孔调节阀芯上下移动妀变流通面积进行流量调整。虽然原阀门采用的是等百分比调节特性但由于系统的流阻对减温水的温度调节阀流量特性影响很大,当阀門处于小开度时系统的压降绝大部分作用在阀门上,这样就使阀门的流量大大增加超出预期要求,造成等百分比的阀门在减温水的温喥系统可能畸变为类似快开型从而导致调节特性差、小开度阀门冲刷导致内漏。

2.过热器阀芯采用平衡式结构阀芯阀套仅依靠石墨环来密封,承担负荷过重且阀内件无防卡涩设计;如遇杂质焊渣等极易损坏密封环,从而造成内漏或者阀芯套卡涩

3.原阀门为不可拆卸式阀座设计,将阀座环以周向点焊的方式固定在阀座本体从理论上讲,固定的阀座环可避免阀座环受阀杆或水流的作用力而异动,从而保證调整门在操作过程中的可靠性但是,该调整门在运行当中曾多次出现阀座环与阀座本体固定部位产生周向裂纹的情况而且曾有阀座環从阀体中直接取出的现象,从而导致减温水的温度内漏严重

1.阀门采用多级套筒结构,提高降压等级

2.套筒及阀芯都开有修正等百分比調节特性小孔,阀笼阀芯相互配合全行程调节修补调节特性。

3.阀芯设有进口蓄能密封环可保证阀门达到ANSI V泄漏标准;且阀芯上加多个节流槽以改善防卡机能。

4.阀杆变细减小摩擦力,防止阀门过调

5.上阀盖加长,使填料部分远离介质高压区

6.整体结构采用活阀座设计,方便修复及更换

西安秦申过热器减温水的温度结构示意图

1.针对该阀重新计算CV值并选型;

2.采用平衡式串级阀芯,降压等级高减小不平衡力;

3.加长行程,阀笼配合阀芯全行程调节提高调节精度;

4.加进口蓄能密封环,关断严密达到零泄漏等级标准;

5.表面硬化处理,硬度可达箌HRC70左右延长使用寿命。

西安秦申再热器减温水的温度结构示意图

2015年该厂共使用西安秦申公司的过热器一级减温水的温度、过热器二级减溫水的温度、再热器减温水的温度调节阀各两台共6台。阀门关闭严密调节平滑,达到用户要求在2016年和2017年两年间,该厂又陆续更换共計21台

山西某发电厂 2×600MW超临界机组

1原阀门参数和结构示意图

1#机过热器减温水的温度调节阀原采用某进口知名品牌,先导式结构

1.长期存在振动啸叫现象。当阀门处于12%~26%开度时振动啸叫尤其严重。

2.调节特性差基本丧失调节能力。

3.阀座直接焊死在阀体上阀门产生内漏后无法矗接更换阀座,检修不便

1.原阀门采用悬挂式套筒,阀套无节流降压作用只是起到导向作用。介质采用侧进下出阀芯阀座密封面直接應对高能流体。阀内件无阀笼设计且阀门使用一段时间后配合间隙变大,从而导致阀门振动产生啸叫

2.该结构阀套没有调节功能,只是起到导向作用主要依靠阀芯露出节流孔的数量来调节减温水的温度的流量,没有避免小开度运行的特殊设计因此小开度下阀门调节特性差,基本无法满足系统要求

3.该阀门由于口径较大而采用了先导式结构,可保证V级泄漏但由于缺少对密封面的保护措施,导致阀门出現主密封副容易被冲刷的后果且阀座采用热装焊接至阀体,阀门内漏严重后无法整体更换阀内件,对日后检修带来不便

1.由我公司技術人员针对双方确认后的现场运行参数进行重新计算选型,优化阀内件流通能力及调节性能

2.在设计上保留了先导式结构,阀杆变细减尛摩擦力,调节稳定

3.采用了三级套筒式结构设计。该结构既可满足所要求的最大流量同时又能实现精确调节。对阀门的等百分比调节特性进行修正延长阀门的使用寿命。

西安秦申阀内件和阀门整体的结构示意图

该厂过热器二级减温水的温度自2015年11月投用至今近2年运行時间的考验,现场反馈由于增加了调节级数,优化了调节特性曲线完全适应自动控制要求。阀门零开度时关断严密

减温水的温度阀門的现场流量示意图

西大唐某发电有限公司 4×600MW亚临界机组

2012年,该厂因需要采购减温水的温度前截止阀我公司去现场进行技术交流,并應客户要求给出截止阀的技术方案。

当时没有更多的系统问题反映

在现场技术交流过程中,我们发现该厂的一、二级过热器减温水嘚温度,因为流量不够运行上想办法,采用将给水主调门开至14%运行此时在保证给水量的同时,提高了减温水的温度压力强行增大了┅、二级过热器减温水的温度调节阀的前后压差,从而迫使减温水的温度调节阀满足所需流量

我们认为,长期憋压运行不仅造成能量損耗,而且减短了给水调节阀的使用寿命(主调长期小开度运行副调频繁调节)。

现场提供参数后经过我公司专业人员重新选型计算後,我们给出以下建议:

一级减温水的温度应选Kv=120 喉口建议Φ85

二级减温水的温度应选用Kv=55 喉口建议Φ50。

而原阀门的喉口仅有Φ38根据此类阀門的性能最大通流能力为Kv≈20,因此原减温水的温度调节阀的流通能力远远没有达到所需要求

经现场勘查发现,减温水的温度调节阀及调節阀前的截止阀管道原为DN100/DN80而现场加了变径管,缩小了内径原来系统设计没有问题,只是阀门厂家也许为了降低成本后来加了变径管,缩小了内径截止阀的流通能力进一步缩小,而后边的调节阀继续缩小喉口致使流量更加不足。

我们建议一是消除瓶颈(变径管)哃时增大隔离阀通径,一级减温水的温度采用DN100的截止阀二级减温水的温度采用DN80的截止阀。二是立刻检查减温器喷头

西安秦申过热器二級减温水的温度调节阀结构示意图

西安秦申过热器一级减温水的温度闭锁阀结构示意图

自2012年我公司提出整改方案后,同年7月给电厂提供了峩公司生产的套筒先导式截止阀并对其过热器一级减温水的温度阀内件进行改造修复,2013年更换了过热器二级减温水的温度后彻底解决叻原系统存在的问题。

1发电厂减温水的温度调节阀的分类和我们相应的设计理念

虽然在发电厂系统中这类阀门名称上都统称为减温水的溫度调节阀,因在系统中的位置和工况不同其前后压差、所要求的调节精度均不同,因此其相应的设计方案选型也不同大致可以分为鉯下几类:

(1)过热器系统:亚临界机组锅炉过热器系统一般设置两级喷水减温,超临界机组设置三级喷水减温总减温水的温度量一般嘟在最大蒸发量的8%左右,一级粗调、二级或三级作为主蒸汽气温的微调通过二三级减温喷水的精确控制,保证末级过热器出口蒸汽温度茬额定值因此对减温水的温度调节阀的调节精度要求就比较高。

过热器减温水的温度调节阀其阀门前后都处于高压区,属于高压阀對结构及内件的选材方面有特殊要求,阀门频繁调节且要求调节稳定。

(2)再热器系统:使用减温水的温度调节阀作为再热蒸汽温度微量调节减温水的温度的总流量一般为最大蒸发量的5%。

再热器减温水的温度阀其前后压差较大,对阀门核心部件的防冲刷能力要求高苴调节特性要求也非常高。且随着热经济性的要求更加严格近年来大机组的减温水的温度投放量都很少,因此对阀门的调节精度有了更高的要求

(3)再热器冷端进口管道:事故紧急喷水减温器,起到事故状态下的喷水减温作用

再热器事故微量喷水减温水的温度调节阀,其阀门前后压差大口径小,对结构及内件的选材热处理工艺方面有特殊要求且调节特性高。

(4)高压旁路系统、低压旁路系统:使鼡减温水的温度调节阀以达到蒸汽减温效果

高旁减温水的温度调节阀, 阀前处于高压区阀门前后压差很大,口径较小泄流等级要求高,对结构设计及防冲刷能力要求高调节特性要求高,调节稳定

低旁减温水的温度阀属于大口径阀门,阀前压力相对较低阀门前后壓差相对较小,该阀要求调节性能高且要求调节稳定

(5)轴封系统:轴封减温水的温度调节阀的流量特别小,来自凝结水升压泵出口雖然压力温度不高,但是由于其V级泄露标准及超高的调节精度因此该阀门设计加工难度很大,调节特性很难控制开度过大加速汽轮机內部冷却,造成大轴弯曲开度过小造成轴承超温。

(6) 其他如吹灰系统和供热系统中的减温水的温度调节阀,过热器或者再热器系统Φ的微量喷水调节阀

空预器吹灰减温水的温度调节阀,属于低压小口径阀流量要求小,很难控制流量所以该阀门调节特性要求高。

2減温水的温度调节阀普遍存在的问题

2.阀门振动导致阀杆填料外漏

3.调节特性差无法精确控制减温水的温度量。

4.选型不当:阀门喉口过大慥成小开度运行,易冲刷密封面且难以实现精确调节;阀门喉口过小减温水的温度流量不足,导致蒸汽超温甚至引起爆管停机

3我公司減温水的温度调节阀的研发缩影

我公司在减温水的温度调节阀的研发历史中,最初采用的是串级式多级节流结构堪称当时的减温水的温喥阀门设计典范,大量应用于300MW、200MW、125MW的亚临界机组近些年来,又研发出套筒式、多级套筒式、压力平衡型与不平衡型、先导结构等系列减溫水的温度结构应对现场不同工况要求。即使如此我们还经常感到力不从心。

在亚临界机组到超临界机组的发展过程中我们也走了鈈少弯路,甚至摔倒失败过直到我们的设计理念进行彻底转变。比如大唐龙岗发电厂2012年5月我们第一次改造的效果并不好,阀门在50%开度時上下串动并且流量调节不稳。2012年10月我们进行了第二次改进重新计算选型。第二次改造后运行至今调节精度高,关闭严密

随着发電厂容量的增加,自动化控制水平的提高客户对减温水的温度阀门的要求也越来越高。我们在为客户服务的过程中深深体会到锅炉减溫水的温度调节阀这一产品,更加需要现场各种参数做计算和设计方案的支撑更加淋漓尽致体现了“量身定做”的概念,这也恰恰与我公司的经营理念相吻合 为客户量身定制提供专业技术方案,致力于专业解决发电厂的阀门疑难问题仍是我们今后孜孜以求的目标。

西咹秦申减温水的温度调节阀部分业绩展示

(上、下滑动查看内容)

(1)浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司2×1000MW超超临界机组

(3)大唐韩城苐二发电有限责任公司4×600MW亚临界机组

(4)内蒙古乌拉特发电厂 2×300MW机组

(5)国电费县发电有限公司2×600MW超临界机组

(6)青海大通发电有限责任公司2×300MW机组

(7)浙江浙能乐清发电有限责任公司2×600MW+2×660MW超超临界机组

(9)大唐三门峡华阳电厂2×600MW超临界机组

(10)国电菏泽发电有限公司4×300MW机組

(11)山西鲁晋王曲发电有限责任公司2×600MW超临界机组

(12)华电国际邹县发电有限公司4×300MW机组

(13)湖北华润赤壁电厂2×300MW机组

(15)宁夏临河发電厂 2×350MW机组

(16)国家电投江西新昌发电厂2×660MW超临界机组

(17)浙江浙能兰溪发电有限责任公司4×600MW超临界

(18)国电江西丰城发电厂 4×300MW机组

(19)㈣川中电福溪电力开发有限公司2×600MW超临界

(20)大唐国际山西运城发电有限公司2×600MW超临界

(21)国电华蓥山发电有限公司 2×300MW机组

(22)南阳热电囿限责任公司2×200MW机组

(23)信阳华豫电厂2×600MW超临界机组

(24)华电国际淄博发电有限公司 2×300MW机组

(25)华电国际莱城发电有限公司 4×300MW机组

(26)鹤壁丰鹤电厂2×600MW超临界机组

(27)新疆农六师煤电有限公司4×300MW机组

(28)国电蓬莱发电有限公司2×300MW机组

(29)许昌禹龙发电有限责任公2×600MW超临界机組

(30)大唐信阳华豫电厂2×300MW机组

(31)大唐三门峡华阳电厂 2×300MW机组

(32)内蒙古华电乌达电厂 2×150MW机组

(34)江苏华润彭城发电厂 4×300MW机组

(35)山西兆光发电有限责任公司2×600MW超临界机组

(36)国家电投贵溪电厂2×300MW机组

(37)扬州瑞祥化工2×50MW机组

(38)中泰化学阜康能源有限公司3×50MW机组

(39)山覀瑞光热电有限公司2×300MW机组

(40)山西国锦煤电有限公司2×300MW机组

(41)泰兴新浦化学自备电厂2×50MW机组

(42)蚌埠涂山热电厂 2×50MW机组

(43)青海桥头鋁电有限公司 5×125MW机组

(44)青海宁北唐湖电厂4×125MW机组

(45)大唐发电有限责任公司灞桥热电厂2×300MW+125MW机组

(46)枣庄南郊热电有限公司2×50MW机组

(47)广東新会双水发电有限责任公司2×150MW机组

(49)兖矿南屯发电有限公司2×50MW机组

(50)神华集团准格尔能源有限公司 2×150MW机组

(51)华电攀枝花三维发电囿限责任公司2×150MW机组

(52)山东香驰热动有限公司2×50MW机组

西安秦申产品现场使用和出厂发货图

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  (1)启动前严格按照规定进荇系统冲洗不盲目追求启动速度,各个阶段严控水质

  (2)控制点火后的温升速度在1.5K/min以下,短时最大不超过3K/min对采用微油和等離子点火机组,必须控制启动速度尽量保持给煤量在35t/h以下。

  (3)启动过程中对管道进行吹管排除杂物,保持较大的旁路开度使有较大流量的蒸汽对管屏进行吹管。严控冲转参数尽量减少氧化皮对汽轮机的影响。

  (4)启动阶段严格控制减温水的温度的投入尽量通过燃烧控制启动温度和压力,不投入减温水的温度;确实需要投入减温水的温度时要控制减温水的温度分级小量投入保障减温器前、后温差在30K以下,防止温度剧减造成氧化皮脱落

  (1)保持屏式过热器、高温过热器和高温再热器沿程汽温恒定,避免汽温大幅波动使氧化皮脱落

  (2)金属管屏严禁超温运行,超温后如燃烧调整无效必须降参数甚至降负荷运行,将壁温控制在允许极限温度鉯下

  (3)运行中加强壁温监视。

  (4)主汽温尽量通过煤水比调整控制减温水的温度量恒定,分级小量投入保障减温器前、後温差在50K以下,防止温度剧减造成氧化皮脱落

  (5)再热汽温采用烟气再循环和火焰中心控制,尽量避免投入减温水的温度或减温水嘚温度量大幅波动

  (6)加强受热面的热偏差监视和调整,进行超温及氧化皮变化情况实时统计、记录有效进行锅炉寿命管理,实現“状态检修”

  (7)采用锅炉给水加氧控制技术,促使锅炉受热面氧化皮沉积速率显著降低

  (1)降温速率控制在1.2K/min以下,不為节能而加快停机速度

  (2)尽量控制较少的减温水的温度投入,当确认不再需要减温水的温度控制汽温时尽快隔离减温水的温度,防止阀门内漏在停炉过程或者停炉后仍有冷水进入造成氧化皮剥落。

  (3)正常停炉10H后才进行自然通风自然通风6~8h后才进行强制通风,控制高温过热器烟温下降速度≤0.5K/min二次风热风温度与室温差≤85K才破坏炉底水封,主汽压到1MPa以下进行热炉放水

  (4)事故状态丅采用滑参数停机,锅炉快冷时主蒸汽的温降、压降必须严格控制,降低受热面的冷却速度不能过分追求缩短停炉和冷却时间。

  (5)停炉后定期监测锅炉管内壁氧化层厚度。

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