三菱系统z70报警报警Z55.0001.0000

三菱PLC编程-MOV指令
三菱PLC---MOV 指令
指令格式:
S 进行传送的数据或者数据存储字软元件地址
D 数据传送目标的字软软件的地址
指令解读: 当驱动条件成立时,将原址S的二进制数据传送至终地址D
指令作用:一个对字元件进行读写操作的指令,也可以对位元件进行复位和置位操作
例:对字元件进行数据写入
MOV K25D10
注解:将K25 写入D10
注解:对DO清零,也将是将KO写入到DO
MOV KOK2YO
注解:关断Y7-Y0输出
例:对位元件进行置位/复位
MOV K1K2Y0
注解:对YO置 “1”
K1 的二进制数位
K2Y0 为 YO-Y7
MOV K25K2MO
注解:将MO,M3,M4 置“1”
K25的二进制数为
K2MO 位M0-M7
例:32位传送操作
DMOV D10D2
D10 传送到 D20
D11 传送到 D21
没有更多推荐了,单位有台三菱M64系统龙门铣,加工时出现Z55 RIO单元未连接报警,主轴和冷却液自己停止、启动,如此反复。_百度知道
单位有台三菱M64系统龙门铣,加工时出现Z55 RIO单元未连接报警,主轴和冷却液自己停止、启动,如此反复。
按键不起作用,只有按住复位键或者急停才能停止,而且在待机时机床主轴、冷却液在无操作时自动运行,重新送电后可以使用,但工作一段时间后又出现自动停止启动现象,有哪位高手经历过请指点一下,不胜感激,谢谢!!
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我有更好的答案
要检查io盒的连接线是不是有问题。
请问有没有解决 我的机器现在也出现和你一样的问题
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(1)主程序结束指令的助记符、指令代码、操作数及程序步见表6&5所列。(2)指令梯..《三菱数控系统的调试及应用》【摘要 书评 试读】- 京东图书
三菱数控系统的调试及应用
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三菱cnc故障诊断与排除
1关于#6451参数设臵引起的通信故障数控系统为E60 :第1例 客户报告故障现象如下:在传送PLC 程序时中途中断,断电后,重新设定#0, 屏幕立即变为灰屏。只有将#0, 屏幕又恢复正常。 将系统做维修格式化(系统旋钮=7)后,系统屏幕又能够正常操作。 再次将#0, 系统又变成灰屏第2例客户报告故障现象如下数控系统为E60 。在初始调试 将#0 后,系统变成灰屏。以上两例都与参数#6451相关。分析:在三菱数控系统中,0 (bit5=1)则进入GX 通信状态,即将三菱专用的编程软件“GX-DEVELOP”开发的PLC 程序送入CNC 系统。如果设臵#0,(bit5=0)则进入RS232 通信。用于传送参数,加工程序等。在本例中,一旦设臵#0,就出现灰屏,即使做维修格式化后故障仍然不能解除。这一故障与PLC 通信有关,也可能是不符合格式的PLC 程序引起了通信错误。处理:设臵 NC系统旋钮=1,使PLC程序停止,解除PLC程序的影响。再设臵 #0,此时未出现灰屏,传送正常PLC 程序后,系统正常。在第一例中,向系统传送原PLC 程序后,观察到GX软件的对话窗口有“PLC 程序报警信息”,这是首次观察到的现象。将PLC程序格式化后,再传送正常程序,系统正常。2.系统原点漂移:一台控制系统为M64的铣床。运行三月后客户报告出现下列故障现象:停电一晚,第2天上电后运行时,出现位臵偏差,目测有3mm—6mm,9.8mm,,以当日基准设定为G54 坐标,继续运行能够正常运行,无偏差。 凡停电4小时后,再开机,就出现上述故障,连续一个月每天出现上述故障。要求客户对“原点挡块”,“原点开关”做了紧固,仍然出现以上故障。笔者到达工作现场后又仔细听取了客户的报告,证实每天上电后出现的位臵误差在9.8mm。出现误差的频率很高。笔者在现场做了10次回零实验,每次都能准确回零。 回零速度:高速=6000mm/分,爬行速度=200 mm/分; 螺距=10mm;正向回零,时间 下午14----15点启动回零运行,能正常回零,在零点位臵做固定标记。 连续回零十次都能正常回零,零点在固定标记处,分析和判断:出现的误差为9.8mm,而螺距为10mm可能是回原点出现问题。观察”回零数据”画面:其“栅格量”=9.95—9.937. 此数据不正常,这表明原点开关的“ON”点(“ON”点----指原点开关进入爬行区间后脱开原点挡块的“位臵点”---NC系统从该点寻找“Z向脉冲”做为电气原点)距第1 栅格点只有0.063 mm,如果有其他机械因素的影响,其“ON”点就可能落到第1 栅格点左侧。系统就会认定第1 栅格点为电气原点,所以原点就相差了一个螺距。调整参数#2028 栅罩量(挡块延长量)后,“栅格量”=4.9 此数值正常;必须注意:#2028和螺距的单位不一样,调整#2028 栅罩量时,必须以1/1000mm为单位,例如欲设定5mm的栅罩量,必须设定#.另外:必须注意设定参数#1229, 在“回零参数”画面上, 设定#1229bit6=0------栅格量的显示值为“ON”点到“电气原点”的值。#1229bit6=1------栅格量的显示值为“栅罩量ON”点到“电气原点”的值。在使用1229bit6=1”,这样才能观察到调节后的效果。结果:经过调整参数#2028 栅罩量(挡块延长量)后,使 “栅格量”=4.9 “栅格量”数值在正常范围,该机床工作正常,再未出现原点漂移。;3 C64 CNC 上电之后出现“Z55 RIO未连接”报警故障现象: 某专机上应用三菱 C64 CNC ,上电后出现“Z55 RIO未连接”报警。但实际已经连接远程I/O;观察和处臵:上电后:1.在C64NC 本体上 DIO 接口的上方的灯开始为红色,约2秒后闪烁,然后变为绿色。而RIO上一直为红色,而且没有闪烁。2.将电缆R211 两端屏蔽层接地,重新安装接地铜棒。仍未消除故障。屏蔽层单端接地未消除故障。3.将该电缆和RIO 安装到另一台E60数控上,通信正常;证明该电缆和RIO没有问题。4.将参数#21102 bit2=1,报警“Z55 RIO未连接”信息消除,但“在C64NC 本体上 DIO 接口的上方的灯开始为红色,上电后约2秒后闪烁,然后变为绿色。而RIO上一直为红色,而且没有闪烁。”即RIO 通信实际仍然没有完成。在I/F诊断画面上没有任何信号输入。5.调整过RIO 站号,不起作用,以前即使站号不对,只影响输入信号的地址号。不会发出报警。NC 本体LED 报警为:AL 91 00 4141----为系统异常判断:系统硬件故障送修。
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