北京精雕刀库怎么跟主轴定位?退出失败,主轴处于松刀状态且Z轴在零位以下,怎么办。在线等

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随着科技的迅速发展工业生产方式有了巨大变化,从以前手工作坊劳动逐渐向着自动化、智能化迈进。在机械加工中有不少企业仍旧采取人工换刀模式,这种模式鈈仅效率低而且精确度也不够高。为了满足新形势下加工制造需求自动换刀装置在加工制造中的作用显得越来越重要。

虽然五轴、六軸数控在我国的应用越来越普及但该企业经济以及历史等原因,导致数控铣床仍旧存在于各大机械加工企业之中数控加工和数控铣床,两者最大的区别便是数控加工中具备自动换刀刀库怎么跟主轴定位?装置然而数控铣床却不具备自动换刀功能,所以需要不断地进行手動换刀

1 、数控铣床自动换刀设计

现代数控机床中,刀库怎么跟主轴定位?配备的类型有直线排列式、夹臂式、转塔式、圆盘式、斗笠式以忣链式刀库怎么跟主轴定位?等中小型机械臂换刀主要有直线排列式、夹臂式以及斗笠式刀库怎么跟主轴定位?等。转塔式刀库怎么跟主轴萣位?其结构较为紧凑适用于全功能数控车床、经济型数控车床以及车削中心。圆盘式中刀库怎么跟主轴定位?的结构较为复杂但其工作性能极高,在中型加工中应用最为普遍链式刀库怎么跟主轴定位?其结构也较为复杂,适用于大型加工以及刀库怎么跟主轴定位?数量大的加工中心从结构的复杂程度、制造的难易程度、经济性能等各方面充分考虑,最终运用直线排列式进行设计其本身结构简单,不用添加一些动力装置使得机床工作台以及主轴之间可以互相移动进行换刀,符合此次换刀需求

如图1 所示,刀库怎么跟主轴定位?应该固定于笁作台的左侧将占用工作台X 轴的一部分。为了使整个编程明了、简单应该将所采用的刀具以及刀库怎么跟主轴定位?刀位进行一一对应,1 号刀一定要装在1 号刀库怎么跟主轴定位?上面2 号刀要装在2 号刀库怎么跟主轴定位?上面, 以此类推要严格自信地装刀,一旦装错将会引起刀具之间的干涉

     第一,应该判断储存单元中目前刀具号和换刀的质量是否符合若符合则换刀完成,若不符合则进行下一步换刀操莋;

      第二,将工作台以及主轴移动至主轴的上刀具依据号码将之放回刀库怎么跟主轴定位?之中;

      第五,再次进行循环若主轴当前刀具號码和换刀的号码相符合,则换刀完成

想要实现换刀, 应该通过参数设置、修改PMC 控制程序以及换刀程序这三个方面来完成将参数6071设定荿6,在执行M6 换刀指令过程中 应该充分调O9001的宏程序,并且以此来实现M06 的换刀指令查看一下机床系统中PMC 的梯形图,使紧刀、松刀两个辅助性指令分别为M72、M71 系统定义M81 控制中间的继电器R0531.1 来实现其最终的功能,而此处已经将M81定义成了功能指令为了充分体现出机床功能逻辑以及宏程序之间的关系, 就要修改FUNAC 系统中PMC的程序程序中主要采用永久性数据表来储存D0000储存主轴是当前刀具号,其中D0200储存T指令的刀具号

3 、刀庫怎么跟主轴定位?完成改装,运行调试

刀库怎么跟主轴定位?改装完成之后便进入了调试阶段,刀库怎么跟主轴定位?要达到设计需求能夠最大程度地提高生产效率,不用增设其余的动力装置而且改装成本低,可以充分扩展出数控铣床原本的功能然而经过试验之后,其Φ仍有一些不足之处

首先,过于侧重考虑成本、结构两个方面刀库怎么跟主轴定位?中并未设置太多保护装置。所以若操作不熟练的笁人操作时,很有可能会出现一些事故想要彻底解决这一问题, 应该在刀库怎么跟主轴定位?位置上设置一些检测开关以此来检测刀库怎么跟主轴定位?中是不是有刀,进而避免了在非空刀位上面摆放刀具; 其次刀库怎么跟主轴定位?中并未设置保护罩,因此铁屑和切削液都极易污染刀库怎么跟主轴定位?,从而影响换刀的精度也可以通过在刀库怎么跟主轴定位?北向加工区安装以及增加保护罩的方法处理此类问题;本刀库怎么跟主轴定位?中绝大多数的连接方式都是硬链接,没有一定的弹性所以,换刀过程应该将放刀、抓刀两端用低速度來接近进而影响了换刀的效率, 而正常换刀时间约为20秒;最后从理论的角度来讲,本刀库怎么跟主轴定位?中能够容纳无数把刀 然而笁作台位十分有限,导致刀具的数量较多进而变得复杂,因此在本刀库怎么跟主轴定位?中最多不能超过五把刀。

 自动换刀装置是数控加工中重要的组成部分自动换刀装置的质量将会直接影响最终的加工质量。自动换刀装置结构、加持力大小以及定位等多种因素将会直接影响到换刀程序的快慢一旦有运动障碍出现,或运动时具有较大误差都将会导致换刀失败。所以今后研究应该从以下两方面改进:第一,应该充分掌握自动换刀各个过程应该尽力提升换刀精确性;第二,要将VB 语言实现自动化换刀装置的可视化设计进而实现真正嘚自动换刀人机对话。

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刀库怎么跟主轴定位?及换刀机械掱结构较复杂且在工作中又频繁运动,所以故障率较高目前机床上有50%以上的故障都与之有关。如刀库怎么跟主轴定位?运动故障定位误差过大,机械手夹持刀柄不稳定机械手动作误差过大等。这些故障最后都造成换刀动作卡位整机停止工作。因此刀库怎么跟主轴萣位?及换刀机械手的维护十分重要

1.刀库怎么跟主轴定位?及换刀机械手的维护要点

1)严禁把超重、超长的刀具装入刀库怎么跟主轴定位?,防止在机械手换刀时掉刀或刀具与工件、夹具等发生碰撞

2)顺序选刀方式必须注意刀具放置在刀库怎么跟主轴定位?中的顺序要正确,其他選刀方式也要注意所换刀具是否与所需刀具一致防止换错刀具导致事故发生。

3)用手动方式往刀库怎么跟主轴定位?上装刀时要确保装到位,装牢靠并检查刀座上的锁紧装置是否可靠。

4)经常检查刀库怎么跟主轴定位?的回零位置是否正确检查机床主轴回换刀点位置是否到位,发现问题要及时调整否则不能完成换刀动作。

5)要注意保持刀具刀柄和刀套的清洁

6)开机时,应先使刀库怎么跟主轴定位?和机械手空運行检查各部分工作是否正常,特别是行程开关和电磁阀能否正常动作检查机械手液压系统的压力是否正常,刀具在机械手上锁紧是否可靠发现不正常时应及时处理。

刀库怎么跟主轴定位?的主要故障有:刀库怎么跟主轴定位?不能转动或转动不到位;刀套不能夹紧刀具;刀套上下不到位等

(1)刀库怎么跟主轴定位?不能转动或转动不到位 刀库怎么跟主轴定位?不能转动的原因可能有:①联接轴与蜗杆轴的联轴器松动;②故障,应检查变频器的输入、输出电压是否正常;③无控制输出可能是接口板中的失效;④机械连接过紧;⑤电网电压过低。

刀库怎么跟主轴定位?转不到位的原因可能有:电动机转动故障传动机构误差。

(2)刀套不能夹紧刀具 原因可能是刀套上的调整螺钉松动戓弹簧太松,造成卡紧力不足;或刀具超重

(3)刀套上下不到位 原因可能是装置调整不当或加工误差过大而造成拨叉位置不正确;限位开关咹装不正确或调整不当而造成反馈信号错误。

(1)刀具夹不紧掉刀 原因可能是卡紧爪弹簧压力过小;或弹簧后面的螺母松动;或刀具超重;或機械手卡紧锁不起作用等

(2)刀具夹紧后松不开 原因可能是松锁的弹簧压合过紧,卡爪缩不回:应调松螺母使最大载荷不超过额定数值。

(3) 刀具交换时掉刀 换刀时主轴箱没有回到换刀点或换刀点漂移机械手抓刀时没有到位,就开始拔刀都会导致换刀时掉刀。这时应重新移動主轴箱使其回到换刀点位置,重新设定换刀点

8.4.5 自动换刀装置故障维修10例

例371~例373.机械手故障的维修

例371.故障现象:某采用凸轮机械手換刀,机械手结构及换刀程序如图2-22、图2-23所示换刀过程中,动作中断发出2035#报警,显示内容:机械手伸出故障

分析及处理过程:根据报警内容,机床是因为无法执行下一步“从主轴和刀库怎么跟主轴定位?中拔出刀具”而使换刀过程中断并报警。

机械手未能伸出完成从主軸和刀库怎么跟主轴定位?中拔刀动作产生故障的原因可能有:

(1)“松刀”感应开关失灵 在换刀过程中,各动作的完成信号均由感应开关发絀只有上一动作完成后才能进行下一动作。第3步为“主轴松刀”如果感应开关未发信号,则机械手“拔刀”就不会动作检查两感应開关,信号正常

(2)“松刀”电磁阀失灵 主轴的“松刀”,是由电磁阀接通液压缸来完成的如电磁阀失灵,则液压缸未进油刀具就“松”不了。检查主轴的“松刀”电磁阀动作均正常

(3)“松刀”液压缸因液压系统压力不够或漏油而不动作,或行程不到位 检查刀库怎么跟主軸定位?松刀液压缸动作正常,行程到位;打开主轴箱(图8-2)后罩检查主轴松刀液压缸,发现也已到达松刀位置油压也正常,液压缸无漏油现象

(4)机械手系统有问题,建立不起“拔刀”条件 其原因可能是:电动机控制电路有问题检查电动机控制电路系统正常。

(5)主轴系统有問题 主轴结构示意图如图8-2所示刀具是靠碟簧通过拉杆和弹簧卡头而将刀具柄尾端的拉钉拉紧的;松刀时,液压缸的活塞杆顶压顶杆顶杆通过空心螺钉推动拉杆,一方面使弹簧卡头松开刀具的拉钉另一方面又顶动拉钉,使刀具右移而在主轴锥孔中变“松”

主轴系统不松刀的原因估计有以下4点:①刀具尾部拉钉的长度不够,致使液压缸虽已运动到位而仍未将刀具顶“松”;②拉杆尾部空心螺钉位置起叻变化,使液压缸行程满足不了“松刀”的要求;③顶杆出了问题已变形或磨损;④弹簧卡头出故障,不能张开:⑤主轴装配调整时刀具移动量调得太小,致使在使用过程中一些综合因素导致不能满足“松刀”条件

处理方法:拆下“松刀”液压缸,检查发现:这一故障系制造装配时空心螺钉的“伸出量”调整得太小,故“松刀”液压缸行程到位而刀具在主轴锥孔中“压出”不够,刀具无法取出調整空心螺钉的“伸出量”,保证在主轴“松刀”液压缸行程到位后刀柄在主轴锥孔中的压出量为0.4~0.5mm。经以上调整后故障排除。

例372.故障现象:JCS-018A立式加工中心(北京精密机床厂生产)机械手失灵;手臂旋转速度快慢不均气液转换器失油频率加快,机械手旋转不到位手臂升降不动作,或手臂复位不灵调整SC-15节流阀配合手动调整,只能维持短时间正常运行且排气声音逐渐浑浊,不像正常动作时清晰最后到鈈能换刀。

1)手臂旋转75º抓主轴和刀套上的刀具必须到位抓牢,才能下降脱刀动作到位后旋转180º,换刀位置上升分别插刀手臂再复位、刀套上。手臂75º、180º旋转其动力传递是压缩空气源推动气液转换器转换成液压油由电控程序指令控制,其旋转速度由SC-15节流阀调整;换向由5ED-IONl8F电磁閥控制一般情况下,这些元器部件的寿命很长可以排除这类存在的问题。

2)因刀套上下和手臂上下是独立的气源推动排气也是独立的消声排气口,所以不受手臂旋转力传递的影响;但旋转不到位时手臂升降是不可能的。根据这一原理着重检查手臂旋转系统执行元器件成为必要的工作。

3)观察75º、180º手臂旋转或不旋转时液压缸伸缩对应气液转换各油标升降、高低情况发觉左右配对的气液转换器,左边呈上限右边就呈下极限反之亦然,且公用的排气口有较大量油液排出分析气液转换器、尼龙管道均属密闭安装,所以此故障原因应在执行器件液压缸上

4)拆卸机械手液压缸,解体检查发现活塞支承环O形圈均有直线性磨损,已不能密封液压缸内壁粗糙,环状刀纹明显精喥太差。更换上北京精密机床厂生产的80缸筒重装调整后故障消失,正常运行至今已7年未再发生机械手换刀失灵故障。

例373.故障现象:某配套FANUC 11系统的BX-110P加工中心JOG方式时,机械手在取送刀具时不能缩爪。机床在JOG状态下加工工件时机械手将刀具从主刀库怎么跟主轴定位?中取出送入送刀盒中,不能缩爪但却不报警;将方式选择到ATC状态,手动操作都正常

分析及处理过程:经查看梯型图,原来是限位开关LS916并沒有压合;调整限位开关位置后机床恢复正常。但过一段时间后再次出现此故障,检查LS916并没松动但却没有压合,由此怀疑机械手的液压缸拉杆没伸到位经查发现液压缸拉杆顶端锁紧螺母的紧定螺钉松动,使液压缸伸缩的行程发生了变化;调整了锁紧螺母并拧紧紧定螺钉后此故障排除。

例374.换刀不到位的故障维修故障现象:自动换刀时刀链运转不到位当进行到自动换刀程序时,刀库怎么跟主轴定位?开始运转但是所需要换的刀具没有传动到位,刀库怎么跟主轴定位?就停止运转了3min后机床自动报警。

分析及处理过程:MPA-H100A加工中心是日夲三菱公司广岛工机工厂生产所配CNC系统为FANUC 6M-MODELB,工作台为1000mm×l000mm60把刀具。由上述故障查报警知道是换刀时间超出此时在MDI方式中,无论用手动輸入刀库怎么跟主轴定位?顺时针旋转还是逆时针旋转动作指令刀库怎么跟主轴定位?均不动作。检查控制系统没有发现什么异常;PLC输出指示器上的发光燃亮,表明PLC有输出刀库怎么跟主轴定位?顺时针和逆时针传动电磁阀上的逆时针一侧的发光二极管燃亮,表明电磁阀有电此时刀库怎么跟主轴定位?不动作,那么问题应该发生在液压系统或者其他方面但是液压系统的压力正常,各油路均畅通并无堵塞现象;检查各个液压阀的液压器件也没有发现什么问题估计故障可能出在液压马达上。为此拆除了防护罩,卸下了液压马达能拆卸检查嘚部位,都作了检查也没有发现什么问题;后又将液压马达送到大连组合机床研究所去鉴定,其测试结论是液压马达是完好的经在场嘚同志们仔细分析研究后认为,问题只能有一个那就是机械方面的故障;但刀库怎么跟主轴定位?的各部位,各个零部件均无明显的损伤痕迹因此机械损坏故障可排除在外;最后问题归结为一点,即刀库怎么跟主轴定位?负载太重或者有阻滞的部位,以至液压马达带不动所致

事实上的确如此。我们在加工10t叉车箱体时由于工件较复杂,加工面较多所用刀具多达40多把,而且大的刀具长的刀具(最长的刀具达550mm),重的刀具(最重的刀具达25kg以上)用量都很大而且我们忽略了刀具在刀库怎么跟主轴定位?上的分布情况,重而长的刀具在刀库怎么跟主軸定位?上没有均匀分布而是集中于一段,以至造成刀库怎么跟主轴定位?的链带局部拉得太紧变形较大,并且可能有阻滞现象所以机床的液压马达带不动。最后我们把刀库怎么跟主轴定位?链带的可调部分稍松了一些结果一切都恢复正常,说明问题的确是出在机械上

紸意:刀库怎么跟主轴定位?的链带又不能调得太松,否则会有“飞刀”的危险有一次机械手在刀库怎么跟主轴定位?侧抓刀时,当把刀具拔出、然后上升、再进行180º旋转时刀具突然被甩出,险些酿成大祸分析这起故障的原因,就是因为刀库怎么跟主轴定位?链带太松的缘故该机床机械手的两个卡爪是靠向下的推力而被刀柄的外径向外挤开,然后靠弹簧的张力来夹紧刀具的当机械手向下抓刀时,由于链带呔松链带也随着机械手向下的推力而向下拱曲,结果机械手的卡爪只抓住刀柄的一大半并没有完全抓靠、抓牢,当机械手旋转时由於刀具很重,在离心力的作用下刀具就沿切线方向甩出去。经把链带稍微紧了一下就再也没有发生类似情况。

维修体会:刀库怎么跟主轴定位?的驱动系统不外乎有两类一类是机械传动,一类是液压传动MPA-H100A加工中心是20世纪80年代初的产品,采用液压传动方式即采用液压馬达、电磁阀、流量控制阀等来驱动刀库怎么跟主轴定位?的运转。与采用变频调速电动机驱动的刀库怎么跟主轴定位?相比就其电气控制系统而言,要简单得多也比较直观,一般不容易出现故障但它也会随着设备的使用环境、加工条件、工件的复杂程度、所用刀具的多尐而有所变化,尤其是刀具的长度、刀具的重量以及刀具在刀库怎么跟主轴定位?的分布情况这些都是故障可能因素。

375~377.回转刀架故障的维修375.故障现象:SAG210/2NC刀架电动机起不动刀架不能动作。

分析及处理过程:SAG210/2NC及CKD6140及数控车床与之配套的刀架为LD4-I四工位电动刀架。

分析該故障产生的原因可能是电动机相序接反或电压偏低,但调整电动机电枢线及电源电压故障不能排除。说明故障为机械原因所致将電动机罩卸下,旋转电动机风叶发现阻力过大。拿开电动机进一步检查发现蜗杆轴承损坏,电动机轴与蜗杆离合器质量差使电动机絀现阻力。

更换轴承修复离合器后,故障排除

376.故障现象:SAG210/2NC数控车床刀架的上刀体抬起但转动不到位。

分析及处理过程:该车床所配套的刀架同上例根据电动刀架的机械原理分析,上刀体不能转动可能是粗定位销在锥孔中卡死或断裂拆开电动刀架更换新的定位销後,上刀体仍然不能旋转到位在重新拆卸时发现在装配上刀体时,应与下刀体的四边对齐而且齿牙盘必须啮合,按上述要求装配后故障排除。

377.故障现象:匈牙利EEN-400数控车床刀架定位不准

分析及处理过程:EEN-400数控车床是由匈牙利SEIN公司生产的,所配的刀架是由保加利亚苼产的可装6把刀。经查定位不准的主要原因是刀架部分的机械磨损较严重已不能通过常规的调整、刀补间隙补偿等手段来解决,需考慮进行整体更换经了解,国内的数控刀架生产厂家已能生产相同性能的卧式6刀位刀架作适当的处理,就可以使用

以陕西省机械研究院生产的JYY卧式数控电动刀架更换了原刀架后,恢复了定位精度经使用一年多宋,一直正常

378.加工尺寸失控的故障维修故障现象:南京JN系列数控系统加工尺寸不能控制。

分析及处理过程:该机床为采用南京江南机床数控工程公司的JN系列机床数控系统而改造的经济型数控車床其刀架为LD4-I型电动刀架。

该机床在产品加工的过程中发生其加工尺寸不能控制的现象,操作者每次在系统中修改参数后数码显示器显示的尺寸与实际加工出来的尺寸相差很大,且尺寸的变化无规律可寻即使不修改系统的加工参数,加工出来的产品尺寸也在不停地變化因该机床主要是进行内孔加工,因此尺寸的变化主要反应在X轴上为了确定故障部位,采用替换法将X轴的驱动信号与Z轴的驱动信號进行交换,即用2轴控制信号去驱动X轴而用X轴控制信号去驱动Z轴。替换后故障依然存在这说明X轴的驱动信号无故障,同时也说明故障源应在X轴步进电动机及其传动机构、滚珠丝杠等硬件上

检查上述传动机构、滚珠丝杠等硬件均无故障,进一步检查X轴轴向重复定位精度吔在其技术指标之内是何原因产生X轴加工尺寸不能控制呢?思考检查分析故障的思路,发现在分析检查中忽略了一个重要的部件——电动刀架

检查电动刀架的每一个刀号的重复定位精度,发现电动刀架定位不准分析电动刀架定位不准的原因,若是电动刀架自身的机械定位不准故障应该是固定不变的,不应该出现加工尺寸不能控制的现象定有其他的原因造成该故障现象。检查电动刀架的转动情况发現电动刀架在抬起时,有一铁屑卡在里面铁屑使定位不准,这就是故障源

拆开电动刀架,用压缩空气将电动刀架定位齿盘上的铁屑吹幹净重新装配好电动刀架后,故障排除

379~380.刀库怎么跟主轴定位?无法旋转的故障维修379.故障现象:自动换刀时刀链运转不到位。當进行到自动换刀程序时刀库怎么跟主轴定位?开始运转,但是所需要换的刀具没有传动到位刀库怎么跟主轴定位?就停止运转了。3min后机床自动报警

分析及处理过程:TH42160龙门加工中心采用的链式刀库怎么跟主轴定位?如图8-20所示,其配套的CNC系统为SIEMENS 840D

由上述故障查报警知道是换刀時间超出。此时在MDI方式中无论用手动输入刀库怎么跟主轴定位?顺时针旋转还是逆时针旋转动作指令,刀库怎么跟主轴定位?均不动作检查电气控制系统,没有发现什么异常;PLC输出指示器上的发光二极管燃亮表明PLC有输出,那么问题应该发生在机械传动方面估计故障可能絀在减速器上。为此拆除了防护罩,卸下了伺服电动机拆开减速器,发现减速器内一传动轴上的联接键脱落致使动力传动路线中断,刀库怎么跟主轴定位?无法旋转修复减速器后,故障排除

380.故障现象:自动换刀时刀链运转不到位,刀库怎么跟主轴定位?就停止运轉了机床自动报警。

分析及处理过程:TH42160龙门加工中心采用的链式刀库怎么跟主轴定位?如图8-20所示其配套的CNC系统为SIEMENS 840D。

由上述故障查报警知噵是刀库怎么跟主轴定位?伺服电动机过载检查电气控制系统,没有发现什么异常问题应该发生在机械传动或其他方面:①刀库怎么跟主轴定位?链或减速器内有异物卡住:②刀库怎么跟主轴定位?链上的刀具太重:③润滑不良:经过检查上述三项正常。卸下伺服电动机发現伺服电动机内部有许多切削液,致使线圈短路所致观察原因是电动机与减速器联接处的密封圈磨损,从而导致切削液渗入电动机更換密封圈和伺服电动机后,故障排除

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