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FANUC主轴驱动系统故障维修22例2-数控技术-沈阳一机
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FANUC主轴驱动系统故障维修22例2
FANUC主轴驱动系统故障维修22例2
日期: 来源: 关键字:机床
侧304主轴驱动器AL -12报警的维修
&&& 故障现象:一台配套FANUC 11M系统的卧式加工中心,在加工过程中,主轴运行突然停止,驱动器显示12号报警。
&&& 分析与处理过程:交流主轴驱动器出现12号报警的含义是&直流母线过电流。,由本章前述可知,故障可能的原因如下:
&&& 1)电动机输出端或电动机绕组局部短路。
&&& 2)逆变功率晶体管不良。
&&& 3)驱动器控制板故障。
&&& 根据以上原因,维修时进行了仔细检查。确认电动机输出端、电动机饶组无局部短路。然后断开驱动器(机床)电源,检查了逆变晶体管组件。通过打开驱动器,拆下电动机电枢线,用万用表检查逆变晶体昔组件的集电极(CI.C2)和发射极(El、雎)、基极佃】、B2)之间,以及基极(BI.B2)和发射极(E1.E2)之间的电阻值,与正常值(表7- 25所示)比较,检查发现CI -El之间短路,即晶体管组件己损坏。
&&& 为确定故障原因,又对驱动器控制板上的晶体管驱动回路进行了进一步的检查。
检查方法如下:
1)&取下直流母线熔断器F7,合上交流电源,输入旋转指令。
2)&按表7 - 26、表7- 27的引脚,通过驱动器的连接插座CN6、CN7,测定8个晶体管
3)&(型号为ET191)的基极B与发射极E间的控制电压,并根据CN6、CN7插脚与各晶体管
4)&管脚的对应关系逐一检查(以发射极为参考,测量B-E正常值一般在2V左右)。检查
5)&发现1C~ 1B之间电压为ov,证明C&B极击穿,同时发现二极管D27也被击穿。
6)&在更换上述部件后,再次起动主轴驱动器,显示报警成为AL - 19。根据本章前述,
7)&驱动器AL - 19报警为U相电流检测电路过流报警。
8)&为了进一步检查AL - 19报警的原因,维修时对控制回路的电源进行了检查。
9)&检查驱动器电源测试端子,交流输入电源正常;直流输出+ 24V、+ 15V、+5v均正常,但- 15V电压为&O&。进一步检查电源回路,发现集成稳压器(型号:7915)损坏。更换79J5后,- 15V输出电压正常,主轴AL - 19报警消除,机床恢复正常。
例305主轴驱动器AL - Ol报警的维修
10)&故障现象:一台配套FANUC 21系统的立式加工中心,在加工过程中,主轴运行突然
11)&停止,系统显示ALM2001、ALM409报警,交流主轴驱动器显示AL - Ol报警。
12)&分析与处理过程:该机床配套的系统为FANUC 21泵统,CRT上显示的报警含义如下:
13)&ALM2001:SPDL SERVO AL(主轴驱动器报警)。
14)&ALM409:SERVO ALARM(SEAIAC ERR)(伺服驱动器报警)。
15)&主轴驱动器AL - Ol:主轴电动机过热报警。
16)&上述报警可以通过复位键清除,清除后系统能够起动,主轴无报警,但在正常执行各轴的手动参考点返回动作后,当Z轴向下移动时,又发生上述报警。
17)&由于实际机床发生报警时,只是Z轴向下移动,主轴电动机并没有旋转,同时也不发热。考虑到主轴电动机是伴随着Z轴一起上下移动,据此可以大致判定故障是由于Z轴移动,引起主轴电动机电缆弯曲,产生接触不良所致。
18)&打开主轴电动机接线盒检查,发现接线盒内插头上的主轴电动机热敏电阻接线松动;重新连接后,故障排除,机床恢复正常。
&&& 例306主轴高速出现异常振动的故障维修
&&& 故障现象:某配套FAJVIJC OTA2系统的数控车床,当主轴在高速(3fflOr/min以上)旋转时,机床出现异常振动。
&&& 分析与处理过程:数控机床的振动与机械系统的设计、安装、调整以及机械系统的固有频率、主轴驱动系统的固有频率等因素有关,其原因通常比较复杂。
&&& 但在3000床上,由于故障前交流主轴驱动系统工作正常,可以在高速下旋转;且主轴在超过3000dmin时,在任意转速下振动均存在,可以排除机械共振的原因。
&&& 检查机床机械传动系统的安装与连接,未发现异常,且在脱开主轴电动机与机床主轴的连接后,从控制面板上观察主轴转速、转矩显示,发现其值有较大的变化,因此初步判定故障在主轴驱动系统的电气部分。
&&& 经仔细检查机床的主轴驱动系统连接,最终发现该机床的主轴驱动器的接地线连接不照,将接地线重新连接后,机床恢复正常。
&&& 例307主轴声音沉闷并出现过电流报警的故障维修
&&& 故障现象:一台配r;FIDIA 12系统、FANUC 15型直流主轴驱动的数控仿型铣床,主轴在起动后,运转过程中声音沉闷;当主轴制动时,CRT显示&FEED HOID&,主轴驱动装置的&过电流&报警指示灯亮。
&&& 分析与处瑾过程:为了判别主轴过电流报警产生的原因,维修时首先脱开了主轴电动机与主轴间的联接,检查机械传动系统,未发现异常,因此排除了机械上的原因。
&&& 接着叉测量、检查了电动机的绕组、对地电阻及电动机的连接情况,在对换向嚣及电刷进行检查时.发现部分电刷已到达使用极限,换向器表面有严重的烧熔痕迹。
&&& 针对以上问题,维修时首先更换了同型号的电刷;并拆开电动机,对换向器的表面进行了修磨处理,完成了对电动机的维修。
&&& 重新安装电动机后再进行试车,当时故障消失;但在第二天开机时,叉再次出现上述故障,并且在机床通电约30min之后,故障就自动消失。
&&& 根据以上现象,由于排除了机械传动系统、主轴电动机、连接方面的原因,故而可以判定故障原因在主轴驱动器上。
&&& 对照主轴伺服驱动系统的原理圈,重点针对电流反馈环节的有关线路,进行了分析检查;对电路板中有可能虚焊的部位进行了重新焊接,对全部接插件进行了表面处理.但故障现象仍然不变。&&& .
&&& 由于维修现场无驱动器备件,不可能进行驱动器的电路板互换处理,为了确定故障的大致部位,针对机床通电约30nun后,故障可以自动消失这一特点,维修时采用局部升温的方法。通过吹风机在距电路板8一iOcm处,对电路板酌每一部分进行了局部升温,结果发现当对触发线路升温后,主轴运转可以马上恢复正常。由此分析,初步判定故障部位在驱动器的触发线路上。
&&& 通过示渡器观察触发部分线路的输出波形,发现其中的一片集成电路在常温下无触发脉冲产生,引起整流回路U相的4只晶闸管(正组与反组各2只)的触发脉冲消失;更换此芯片后故障排除。
&&& 维修完成后,进一步分析故障原因,在主轴驱动器工作时,三相全控桥整流主回路,有一相无触发脉冲,导致直流母线整流电压波形脉动变大,谐波分量提高,产生电动机换向困难,电动机运行声音沉闷。
&&& 当主轴制动时,由于驱动器采用的是回馈制动,控制线路首先要关断正组的触发脉冲,并触发反组的晶闸管,使其逆变。逆变时同样由于缺一相触发脉冲,使能量不能及时回馈电网,因此电动机产生过流,驱动器产生过流报警,保护电路动作。
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数控维修--FANUC伺服驱动系统故障维修七
第一课 FANUC 伺服驱动系统故障维修 60例
&&& 例235.开机后电动机产生尖叫的故障维修
&&&&故障现象:一台配套FANUC 15MA数控系统的龙门加工中心,在起动完成、进入可操作状态后,X轴只要一运动即出现高频振荡,电动机产生尖叫,系统无任何报警。 分析与处理过程:在故障出现后,观察X轴拖板,发现实际拖板振动位移很小;但触摸电动机输出轴,可感觉到转子在以很小的幅度、极高的频率振动:且振动的噪声就来自X轴伺服电动机。
考虑到振动无论是在运动中还是静止时均发生,与运动速度无关,故基本上可以排除测速发电机、位置反馈编码器等硬件损坏的可能性。 分析可能的原因是CNC中与伺服驱动有关的参数设定、调整不当引起的:且由于机床振动频率很高,因此时间常数较小的电流环引起振动的可能性较大。 由于FANUC 15MA数控系统采用的是数字伺服,伺服参数的调整可以直接通过系统进行,维修时调出伺服调整参数页面,并与机床随机资料中提供的参数表对照,发现参数PRMl852、PRMl825与提供值不符,设定值见下:
参数号 正常值 实际设定值
&&&&&& 3414
&1825&& 2000&&& 2770
将上述参数重新修改后,振动现象消失,机床恢复正常运行。
&&& 例236.驱动器无准备好信号的故障维修 故障现象:一台配套FANUC 0M系统的加工中心,机床起动后,在自动方式运行下,CRT显示401号报警。分析与处理过程:FANUC OM出现401号报警的含义是“轴伺服驱动器的VRDY信号断开,即驱动器未准备好”。 根据故障的含义以及机床上伺服进给系统的实际配置情况,维修时按下列顺序进行了检查与确认: 1)检查L/M/N轴的伺服驱动器,发现驱动器的状态指示灯PRDY、VRDY均不亮。 2)检查伺服驱动器电源ACl00V、ACl8V均正常。 3)测量驱动器控制板上的辅助控制电压,发现±24V,±15V异常。 根据以上检查,可以初步确定故障与驱动器的控制电源有关。 仔细检查输入电源,发现X轴伺服驱动器上的输入电源熔断器电阻大于2MΩ,远远超出规定值。经更换熔断器后,再次测量直流辅助电压,±24V,±15V恢复正常,状态指示灯PRDY、VRDY均恢复正常,重新运行机床,401号报警消失。
&&& 例237.伺服驱动器出现TG报警的故障维修 故障现象:某配套FANUC PM0系统的数控车床,在加工过程中,不定期地经常出现ALM401号报警。 分析与处理过程:FANUC PM0系统ALM401报警的含义是“伺服驱动器的&准备好?(DRDY)信号断开”,通过对驱动器的检查,可以得知其原因是伺服驱动器的TG报警。由于本故障为不定期发生,可以认为电缆的连接不可靠是引起故障的原因之一。 重新连接驱动器的连接电缆及屏蔽线、接地线,故障不再出现。
&&& 例238.伺服驱动器出现HC报警的维修
故障现象:一台配套FANUC l5MA数控系统的龙门加工中心,开机时Y轴伺服一接通,系统就出现过电流报警(报警SV003)。 分析与处理过程:FANUC l5MA系统SV003报警的内容为“YAXIS EXCESS CURRENT IN SERVO”。检查X、Y、Z伺服驱动器的状态指示,发现Y轴伺服驱动器的过电流报警灯HC(红色)亮,指示Y伺服驱动器的直流母线存在过电流。 从本章前述可知,FANUC交流伺服直流母线是通过三相整流桥DS将R、S、T三相交流电整流成直流后,经电容C滤波作为逆变回路的逆变电源。因此,故障可能的原因有: 1)控制板的直流母线电流检测环节(如:采样电阻R1)、反馈环节不良。 2)逆回路的大功率晶体管损坏。 通过使用在线测试仪,同时进行Y轴驱动器控制板和Z轴驱动器控制板的信号比较,发现Y轴驱动器控制板上有两个厚膜集成电路(型号DV47HA6640)损坏,使同一相中的两个大功率晶体管同时导通,造成了直流母线的短路。更换两个损坏的厚膜集成电路DV47HA6640后,故障排除。
&&& 例239.α伺服驱动器出现报警“8”的故障维修 故障现象:采用FANUC-0M数控系统的立式加工中心,在加工过程中,出现ALM414报警,α伺服驱动器显示报警“8”。 分析与处理过程:该机床采用的是FANUCα系列数字伺服驱动系统,对照本书5.2.2节内容可知,系统ALM414报警的含义为“X轴的数字伺服系统错误”。α驱动器显示“8”,表示L轴(在机床上为X轴)过电流。 根据报警显示内容,通过机床自诊断功能,检查诊断参数DGN 720,发现其第4位为“1”,即X轴出现过电流(HCAL)报警。 根据第5章所述,FANUC数字伺服X轴产生HCAL报警的原因主要有: 1)X轴伺服电动机的电枢线产生错误。 2)伺服驱动器内部的晶体管模块损坏。 3)X轴伺服电动机绕组内部短路。 4)伺服驱动器的主板PCB损坏。 根据故障情况,由于发生故障前机床可以正常工作,故基本可以排除X轴伺服电动机联接错误的可能性。 测量X轴伺服电动机的电枢绕组,发现三相绕组电阻相同,阻值在正常的范围,故可以排除电动机绕组内部短路的原因。 检查伺服驱动器内部的晶体管模块,用万用表测得电源输入端的相间电阻只有6Ω,低于正常值。因此,可以初步判定驱动器内部晶体管模块损坏。 经仔细检查确认晶体管模块已经损坏;更换一晶体管模块后,故障排除。
&&& 例240.故障现象:某配套FANUC 0i系统、αi系列伺服驱动的立式数控铣,在自动加工过程中突然出现ALM414、ALM411报警。 分析与处理过程:FANUC 0i系统发生ALM411报警的含义是“移动过程中位置遍差过大”;ALM414的含义是“数字伺服报警(Z-Axis DETECTION SYSTEM ERROR)”。 检查Z驱动器显示“8”,表明Z轴IPM报警,可能的原因是Z轴过电流、过热或IPM控制电压过低。利用系统诊断参数DGN200检查发现DGN200 bit5=“1”,表明Z轴驱动器出现过电流报警。 根据以上诊断、检查,可以初步确认故障原因为在Z轴过电流。考虑到机床的伺服进给系统为半闭环结构,维修时脱开了电动机与丝杠间的联轴器,手动转动丝杠,发现该轴运动十分困难,由此确认故障原因在机械部分。 进一步检查机床机械部分,发现Z导轨表面无润滑油,检查机床润滑系统的定量分油器,确认定量分油器不良。更换定量分油器后,通过手动润滑较长时间,保证Z导轨润滑良好后,再次开机试验,报警消失,机床恢复正常工作。&
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驱动器维修
发那科系统数控机床SV0435报警维修检测
当发那科系统机床出现时(有些机床会显示SV0435报警),SV0435报警的意思是驱动器DC链路部分低电压。
机床出现SV0435报警时,电柜箱内的SVM上会显示&5&报警。
在什么情况下的SVM会显示&5&报警呢:
1.输入电压降低;
2.DC链路部分连接电缆(条)故障;
3.SVM故障。
当数控机床出现SV0435报警,伺服启动器的SVM显示&5&报警时,请依照如下步骤判断:
1.确认DC链路部分电缆(条)螺丝拧紧程度;
2.DC链路部分低电压报警发生在多个模件(伺服驱动器)时,请检查模块;
3.DC链路部分低电压报警仅发生在1台SVM时,请切实地按下发生报警的SVM的面板(控制基板),有可能是控制基板接触不良。
4.如果以上均无问题,则请维修或者更换发生报警的SVM板。
注意:拧紧DC链路部分螺丝时请确认DC链路高压指示灯熄灭,或者关闭总电源后等待30分钟以上,否则可能有触电危险。
如需SV0435报警问题,请联系
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& 数控切割机调试维修中常见故障的排除
数控切割机调试维修中常见故障的排除
一、点火器的故障
&故障现象:按点火按钮,有滋滋声但不能着火
&故障原因及排除:
&&&&&&&& 1、&高压输出端线路断路,大部分为高压线与高压帽连接处尖顶螺栓虽拧紧但未接触,重新压接即可排除故障。
&&&&&&&& 2、&高压输出端引弧针与点火器回路短路或距离过近,未拉弧起火。绝缘处理、调准距离或更换白色绝缘套管。
&&&&&&&& 3、&高压包接地螺栓处未连接好。重新接好即可。
&故障现象:按点火按钮,机器突然停车,驱动器22号报警(使用松下&&&&&&& 驱动器系统的机器)。
故障原因及排除:
高压引弧线与机器外壳间短路或绝缘强度不够,点火高压将驱动器及系统端口击坏。此现象要绝对避免,调试、维修时要仔细检查。检查线路绝缘电阻,1000V兆欧表大于300M&O。或介电绝缘强度为5000V历时1分钟不击穿。
二、 自动调高器的故障(开通调高器)
故障现象:调高器不能升降
故障原因及排除:
&&&&&&&& 1、 调高器输出功率管已烧坏,割枪只能向下,原因是调高器在限位接反及电机被卡死的时候,长时间打开调高器极易发生。带回调高器更换功率管。
&&&&&&&& 2、&传感器与控制器之间的同轴电缆阻抗不匹配,更换同轴电缆。
&&&&&&&& 3、&振荡器输出电压不准,检查振荡器参考电压OUT、0V(即39K&O电阻)两端直流电压是否为&&& 4.15V左右,否则调节电位器达到此值。
三、&斯达特系统常见故障
故障现象:1、输入无反应,按动急停等按钮系统诊断下均无反应。
&&&&&&&&&&&&&&&&& 2、输出无动作,发强电控制信号后,继电器无动作。&&&
故障原因及排除:
一般为无24V电压。用表测量24V电源有否,如无则稳压电源块(78L24)或滤波电容损坏,更换即可。
故障现象:输入有输出不正常。输入可以测到(说明24V右),输出无或部分无。
故障原因及排除:
1、接线是否有断处,可直接测量中间继电器的控制线圈;
2、如果线接触良好,强电部分也没问题, 则可能是数控I/O板上2004集成电路有问题。I/O板上有3片2004,更换一下,看是否能排除。
故障现象:输出有输入无或部分无。
故障原因及排除:
接线是否有断处,可直接在工控机输入口测试。用一根细导线将24V地与各个输入口相接,在系统诊断下,看是否有反应。如果有反应,则线路上有问题;如果无反应,则I/O板光耦521-4有问题,带回更换。
故障现象:开机一片黑,主机不起动(系统未引导)。
故障原因及排除:
1、用万用表测机算计电源,黄&黑线之间应为12V;红&黑线之间应为5V。通过此两项可判断计算机电源是否正常。
2、将控制机箱内数控卡取下,开机后是否有显示?如果有显示,说明数控卡有问题,更换数控卡。
3、如果仍没有显示,则可能是主机板的BIOS设置被改变,可按一下方法从新设置:
&& 加电开机点击DELETE键数下,蜂鸣器蜂鸣一声(长1秒),说明已进入BIOS;如果蜂鸣器发出2声蜂鸣声(长0.2秒),请按F1键进入BIOS。
A、&&&&&&&&&& 按向上键3下。
B、&&&&&&&&&&& 按回车键1下。
C、&&&&&&&&&& 按Y键1下。
D、&&&&&&&&&& 按回车键1下。
E、&&&&&&&&&&& 按向下键4下。
F、&&&&&&&&&&& 按回车键1下。
G、&&&&&&&&&& 按向下键9下。
H、&&&&&&&&&& 按加号键4下。
I、&&&& 按ESC键1下。
J、&&& 按向上键3下。
K、&&&&&&&&&& 按回车键2下。
&&&&&&&&& 注:此方案只对&同维&的486板起作用。
4、& 如果还是没显示,这可能是显示器有问题,只能更换系统。
故障现象:显示正常,但步进电机不行走或只向一个方向走
故障原因及排除:在系统诊断下,将光标移到驱动器的各个控制位,再用万用表测量驱动器上的各端口,用正表笔接OPTO端,用负表笔接相应位(DIR,CP端口)。当在系统诊断下输入0&1&0时,驱动器相应端口应有0V&5V&0V的变化。如果有变化,则说明驱动器有问题,可进一步检查驱动器工作电压是否有问题;如果端口没有变化,则说明接线有问题,查控制机出来的线是否有断处。
四、&&&& EDGE系统调试常见故障
故障现象:系统屏幕出现错误信息:比例因子必须在0.001与1000之间
故障原因及排除:
当一个值小于0.001,大于1000被作为一个比例因子输入时,出现该信息,给比例因子输入一个0.001到1000的值。
故障现象:系统屏幕出现错误信息:横向位置误差超差
故障原因及排除:
1、当前横向位置修正量超过机器设置屏中伺服修正公差设置的参数时,出现该信息,可提高伺服修正公差参数的设置。
2、该信息同样也出现在位置反馈回路,可检查伺服驱动器是否有电、报警与否,或对系统进行调整,减小机器最大速度或者增加加速度设置。
3、积分增益设置不当也会出现该错误信息,可设置每级速度下的积分增益在25左右。
4、编码器极性及计数方向设置不当同样会出现该错误信息,对系统进行调整,调整该两个参数。
故障现象:系统屏幕出现错误信息:纵向位置误差超差
故障原因及排除:同横向位置误差超差
故障现象:系统屏幕出现错误信息:纵向位置超过正向限位
故障原因及排除:
1、& 当控制器测出极限开关接线有问题时出现该信息。检查线路是否正确及限位开关好否接线是否正确。排除故障。
2、& 当控制器测出机器超出了纵向正向机械极限有问题时出现该信息。使用手动操作模式使纵向位置回到极限位置以内。
3、& 当控制器测出极限开关的输入设置极性有误时出现该信息。调整极限开关的输入设置。
设置方法为:用1396密码进入系统设置项,选择输入/输出项,参照图纸输出脚号,选择对应项(纵向正限位),按确认设置为长闭。
如出现纵向负限位、横向正限位、横向负限位出错信息可用同样的方法排除故障。
五、发格系统常见故障
1.&&&&&&&&&&&&&&&&&&& A1、A2、A3、A4、A5上反馈信号是方波,微动开关1、2必须打到OFF位。
2.&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 系统增益K1、K2的设置,系统增益设置过高,电机会有共振现象,主要表现在电机有异常响声或振动,而且不能正确执行系统指令,一般K1设置为60,K2设置为K1的60%~70%。
3.&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 参数存储器的锁存/解锁,程序存储器的锁存/解锁,操作方法如下:
l&&&&&&&&&&&&&&&&&& 按OP MODE(操作方式键)
l&&&&&&&&&&&&&&&&&& 按6键(编辑方式)
l&&&&&&&&&&&&&&&&&& 按F7键(锁定?)
l&&&&&&&&&&&&&&&&&& CODE代码显示在屏幕上,参数存储器代码:键入PKJIY锁定,键入PKJIN解锁;程序存储器代码:键入MKJIY锁定,键入MKJIN解锁;按ENTER确认。
4.&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 编程时必须编入F速度值,程序自动方式执行时,如果把倍率开关调到10%以下,在执行程序行与行过渡时设备行走速度变得很慢。
5.&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 程序编辑结束后,在试运行下执行程序和显示图形,如果程序有语法错误,系统会提示错误号码及出错行,可察看编程手册附录判断属于什么错误,修改错误直到程序执行通过并能正确显示图形
六、松下伺服交流驱动器
故障现象:驱动器11号报警
故障原因及排除:
控制电压欠电压保护,驱动器内的直流母线的断电压地与各个规定值。由于电源容量的瞬间短缺致使控制电压过低。检查输入电源提高输入电压(大于AC200V),或重新驱动控制电源一次。
故障现象:驱动器13号报警
故障原因及排除:
主电压欠电压保护。主电源变换器支流母线端电压在伺服ON时低于规定值。主电源线电压太低,发生瞬间停电,电源容量太小,主电源切断,或主电源没有接入。解决方法:测量端电压(在L1、L2和L3之间)
1、增加主电源的容量或用较大的替换它。或排除接触器失误的原因,再重新启动电源。
2、纠正主电源的相(L1、L2和L3)连接。
3、核查主电源和控制电源的接同时序。
故障现象:驱动器14号报警
故障原因及排除:过电流保护
1、驱动器工作失误(因为电路或其他部见故障)。断开电机的连线,进入伺服&ON状态。如果此故障是立即发生的,调换一个新驱动器。
2、电机接线(U、V、W)短路。核查U、V、W接线是否在连接处短路。必要时把他们重新接一次。
3、电机接线(U、V、W)与地短接。测量U/V/W与地之间的绝缘电阻,如阻值不正确,换新电机。
4、电机烧坏,换电机。
5、电机接线接触不良。核查U/V/W连接器的是否用螺丝拧紧。
6、由于频繁的伺服ON与OFF,动态制动的继电器触点熔化而粘连。调换新驱动器。
故障现象:驱动器16号报警
故障原因及排除:过载保护
1、由于不正确的增益引起的振动或抖动。造成振动和以产噪声。调整增益。
2、机器碰到重物,或突然变得重载或机器被缠住了。实际期减去缠物。减轻电机负载。
故障现象:驱动器22号报警
故障原因及排除:编码器连接出错保护
11线编码器与驱动器之间的连接断裂。当控制电源接通时,编码器转速高于规定值。确保编码器的电源是5VDC(4.75&5.25V)。特别是在长线的情况下,要满足这一要求。
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